北方重工业集团有限公司:数控螺旋线电解加工研制项目

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数控螺旋线电解加工研制项目,于2017年11月启动,经过技术方案论证、项目设计、土建施工、设备安装、调试、试件加工等阶段,最终于2020年3月正式通过相关部门验收。 数控螺旋线电解…

数控螺旋线电解加工研制项目,于2017年11月启动,经过技术方案论证、项目设计、土建施工、设备安装、调试、试件加工等阶段,最终于2020年3月正式通过相关部门验收。

数控螺旋线电解加工研制项目,项目建成占地面积约800m2,该项目主要由电解加工机床、大功率直流电源、集成供液系统、冲洗循环系统、电气数控系统等部分组成。

1、数控系统在螺旋线电解加工机床中的应用

研制的电解加工机床,床身全长:2600mm,其中机床纵向(Z轴)经高精度减速器(1:10)、滚珠丝杠(Φ100x12000mm)传动,有效行程为1000mm;电主轴(C轴)经高精度主轴减速器(1:360)使主轴±0~360°无限旋转。

该机床设计基于应用西门子840D数控系统控制为核心,针对螺旋线电解加工轨迹,大功率直流电源、电解液循环、报警处理等为一体的控制方案,实现螺旋线插补,及便螺旋角内螺旋线混合螺旋线的高精度电解加工。

2、电解加工专用的大功率稳流/稳压直流电源,输入三相交流3~380V 50HZ,输出:直流 20V/20KA。

该电源控制系统采用工业控制装置及人机界面,实现稳压/稳流控制以及数据采集、设定、记录等,并具有可靠的各种保护功能。

目前国内电解加工一般均采用稳流控制方式,为进一步提高电解加工生产效率和质量,深入探索研究电解加工工艺,将大功率直流电源修改成具有稳流/稳压两种方式输出,并对电源的稳定性和精度进行了改进和提高。达到直流电源0~20KV范围内,稳流控制精度:≤0.1%;直流电压20V,稳压控制精度:≤1%。

3、电解加工机床导电结构技术难题解决,由大功率直流电源输出的直流电20V/20KA,+、-极分别采用8x(120×12)mm铜母排输送至电解加工机床。

+极是沿床身两侧电解加工机床给工件导电的固定安装,4x(120×12)mm铜母排,由编织软电缆在两侧母排上任意接入导电中心架,有效地解决了工件大电流导电问题,同时使导电的电流分布更均匀。

-极是通过两侧平均分配的拖链中的水冷电缆,8极 500mm2x9m进行导电,采用克服了电主轴溜板箱驱动的偏载问题,有效保证了大电流导电及进给运动精度。

4、在电解加工过程中,如何避免工件与电极间短路造成损失,一直是这一领域难于解决的研究课题。在该项目中,通过系统对电解加工过程中电流波形采样、分析、判断,能够自动识别真假短路,并在负载发生短路时,快速切断及封锁负载电源输出、及时消除两极内的残留电荷,有效地保护阴极头和工件,短路保护的动作时间达到<50μs,通过实践证明,该系统运行稳定可靠,响应迅速,短路保护功能可有效防止电源对阴极头和工件造成大的灼伤。

5、电解液集成处理系统设计,是将电解加工使用的溶液(≥100m3)经过储存、循环、过滤、温度控制、污泥处理过程,由PLC、人机界面进行数据的采集、设置、集中控制,实现溶液在电解加工过程中,自动循环处理,使连续循环的电解液过滤精度达到≤50μm;流量达到:40 m3/h;压力:2MPa;温度控制在24℃/±1℃。

6、电主轴结构主要由电主轴主体与旋转减速器联接,主轴中心设计通孔Φ50mm,前端法兰与工具阴极导电杆、阴极头联接,减速器后端配有旋转接头与电解液输送管路联接。电主轴支撑前端采用双列角接触轴承定位,后端采用单列滚柱同心轴承支承。导电采用14组碳刷架,每组沿主轴滑环表面均布12对刷架和碳刷,高精度电主轴的研制实现回转定位精度达到≤10″,重复定位精度≤10″。

该数控螺旋线电解加工机床研制项目正常投入生产加工使用当中,经过加工产品的检测,产品的一次性交验合格率由95%提高到98%,提升了3个百分点,自2020年3月到2021年9月,累计加工产品共计410件,截至目前为公司创造经济利润共计328万元,该项目创造的经济效益还在持续增加中。该项目是北方重工业集团有限公司首个电解加工机床的研制项目,不仅解决了某产品生产窄口问题,还大幅度提高了产品的生产效率,具有较高的推广意义。

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