包钢股份:以“降气体放散、增加自发电、降最大荷”系统管控理念实现能源高效利用

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以“降气体放散、增加自发电、降最大荷”系统管控理念实现能源高效利用  一、高炉热风炉掺烧焦炉煤气 1.技术原理:高炉热风炉掺烧焦炉煤气,可增加CCPP机组发电: 在2016年开始因…

以“降气体放散、增加自发电、降最大荷”系统管控理念实现能源高效利用

 一、高炉热风炉掺烧焦炉煤气

1.技术原理:高炉热风炉掺烧焦炉煤气,可增加CCPP机组发电:

在2016年开始因焦炉煤气放散偏高,同时冷轧焦煤净化系统存在富余量,通过将焦炉煤气净化后供高炉热风炉使用,7#高炉可掺烧0.8万m3/h焦炉煤气,8#高炉可掺烧0.4万m3/h焦炉煤气。在热轧和其它轧线检修时,7#、8#高炉可作为机动用户适当增加焦炉煤气的掺烧量,降低焦炉煤气放散,高炉热风炉焦炉煤气掺烧量在1.2万m3/h左右,可置换出6万m3/h高炉煤气,增加CCPP机组发电负荷6万kW,同比增加焦煤使用量0.4万m3/h,共减少1.6万m3/h焦炉煤气放散量。

2.解决关键问题:解决焦炉煤气放散,置换出高炉煤气,作为CCPP燃机原料进行发电。

3.完成主要过程:高炉热风炉掺烧焦炉煤气的实施

在2016年年初,对新区7#、8#高炉掺烧精制焦炉煤气进行鼓励,掺烧焦煤量不予结算,在高炉掺烧精制焦炉煤气工艺成熟后,通过与原稀土钢炼铁厂沟通,于2016年8月份开始对高炉热风炉掺烧焦炉煤气进行结算。目前7#、8#高炉作为焦炉煤气的机动用户,对降低焦炉煤气放散,增加燃机发电起到了积极作用。

二、焦炉掺烧焦炉煤气

1.技术原理:焦炉煤气掺烧焦炉煤气

保证焦炉烟气排放符合环保要求的前提下,掺烧部分焦炉煤气,增加焦炉煤气使用量,置换出高炉煤气,增加CCPP机组发电。

2.解决关键问题:解决焦炉煤气放散,置换出高炉煤气,作为CCPP燃机原料进行发电。

3.完成主要过程:

2020年之前,在保证焦炉烟气排放合格的前提下,稀土钢区域四座焦炉掺烧焦炉煤气0.4万m3/h左右 ;2020年元月14日至9月28日,根据老区5#、6#焦炉复产及老区焦炉煤气用户减产焦炉煤气富裕的具体情况,建议公司将新区2#焦炉燃料由高炉煤气倒烧为焦炉煤气(焦煤用量1.6万m3/h左右),置换出高炉煤气(8万m3/h左右)用于燃机发电,在燃机增发电的同时又增加焦炉煤气用量0.5万m3/h左右。

三、高炉休风,轧线停产配合

1.技术原理:高炉休风,轧线停产配合可有效降低电网最大负荷

就拿新区热轧作为比较:热轧正常生产:需要6万m3/h高炉煤气,轧线生产用电负荷为6万kW。7#或8#高炉休风时,高炉煤气供应量不足,需要减少CCPP机组的高炉煤气用量,降低CCPP机组发电负荷,电网将出现最大负荷。如果热轧配合高炉休风时同步停产,可节省出6万m3/h左右的高炉煤气用于CCPP机组发电,可增发自发电6万kW左右,同时热轧配合止限可降低用电负荷5万kW左右(其中公辅系统用电量在1万kW)。那么外网最大负荷将降低11万kW左右,效益为11×28/1.13=272.6万元左右,如果在高炉休风时热轧不配合止限,将产生272.6万元左右的负荷电费。CCPP机组在增加6万m3/h高炉煤气的同时,增加0.4万m3/h左右焦炉煤气使用量,可有效降低焦炉煤气的放散量。

2.解决关键问题:解决高炉短期休风,高炉煤气不足,影响CCPP机组发电,公司购网电量升高,产生负荷电费升高的问题

3.高炉休风,轧线配合停产的实施

经过多次与股份生产部、稀土钢板材公司沟通,并拿出了高炉休风轧线停产与不停产的效益对比数据,大家逐步对高炉休风,轧线停产配合形成了共识,稀土钢板材公司明确表示积极配合,从2020年3月开始,在高炉休风时,同步安排轧线配合检修,取得了较好的经济效益,高炉休风,轧线配合停产的组产方式得以有效贯彻,有效的降低了电网最大负荷。

四、技术转让:该技术在包钢股份内部使用,未进行技术转让。

五、推广情况:

从2016年到2020年,高炉热风炉掺烧焦炉煤气,焦炉掺烧焦炉煤气在稀土钢区域得以有效推广。高炉休风轧线配合停产在2018年受阻,2019年到2020年得以认可并逐步推广,现已全部得以实施。

六、取得的经济效益

仅2020年以“降气体放散、增加自发电、降最大负荷” 能源系统管控理念实现包钢股份能源高效利用,取得了可喜的成绩,焦炉煤气放散有较大幅度的降低,焦炉煤气放损率降低10%,动供总厂全年自发电量超计划4.296亿千瓦时。在增发电的同时,优化控制外网最大负荷,实现月均73.69万千瓦,同比降低8.81万千瓦。实现综合创效共计12371.53万元。

七、经费来源

无经费使用。

 

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